
來源:哈電閥門
哈電閥門核電車間自2025年12月起,創新探索分時段差異化開展“一人雙機”生產組織模式,經過三個月的實戰打磨與迭代優化,成功走出一條“人員不增、產能大長、效率創優”的精益發展之路,為全公司治粗管理、提質增效樹立了可復制、可推廣的標桿典范。

核電車間立足生產實際,以精益思維重構生產組織體系,精準打造白班、延時加班、夜班三段式差異化生產策略,讓人機協同效能發揮到極致,實現全時段生產精準適配、高效運轉。白班聚焦批量大、加工周期長的核心工件,全力推行一人雙機標準化作業,依托設備協同優勢筑牢穩定產出根基;延時加班靈活轉換為一人單機模式,精準應對加工時間短、品種繁雜的零星零件,借助人員操作優勢快速換產、高效補位,全力保障生產任務齊套交付;夜班回歸一人雙機高效作業模式,接續加工長周期批量工件,深度挖掘夜班設備產能潛力。三段聯動、錯峰適配、無縫銜接,構建起全時段、全覆蓋、高效率的生產閉環,從根本上解決了粗放管理帶來的產能浪費、效率低下問題。
核電車間分時段差異化一人雙機模式的成功推行,依托三大核心保障,徹底告別粗放式管理的隨意性、盲目性。車間依托70%批量產品、30%零星急件的生產任務結構,為雙機連續加工與單機靈活穿插提供天然適配條件,實現產能利用最大化;創新采用“周計劃+臨時計劃”雙軌制管控模式,賦予操作者自主調整權限,結合任務緩急、設備狀態與個人技能動態分配生產任務,實現計劃剛性執行與現場柔性調整的有機統一;優化二次分配激勵機制,建立以工時、質量、過程合規為核心的多維考核體系,通過平衡激勵,堅決杜絕重效率輕質量的粗放傾向,月度公示考核系數,保障公平透明,充分激發員工內生動力與干事熱情?! ?/span>

哈電閥門核電車間1名數控工人正在操作2臺機床實干彰顯擔當,數據印證成效。自2025年12月至2026年2月,核電車間以治粗管理、精益增效為抓手,各項生產指標實現跨越式提升:車間工時效率同比大幅提升18.8%,剔除任務差異因素,對比同期相近工作內容時段,月均工時效率仍提升7.2%;關鍵設備OEE平均提升12個百分點,設備利用率實現質的飛躍;一次交檢合格率穩定保持在99.3%以上,效率提速始終堅守質量底線;參與員工月均績效增長15%,真正實現“優勞優得、多效多得”,用實實在在的成績,詮釋了精益管理破除粗放瓶頸的強大效能。